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“甩”出来的效益
来源:http://nm360-550.com | 作者:上海一靓金属制品有限公司 | 发布时间 :2019-03-22 | 848 次浏览: | 🔊 点击朗读正文 ❚❚ | 分享到:
方大萍安钢铁安源轧钢厂棒线生产线是在原双高线的基础上,通过改造相关设备设施及新建部分厂房、增添相关设备,共用粗中轧设备,通过切换中轧孔型,调整料型,具备在棒材、线螺产品二者之间切换生产的能力。

   棒线投产以后钢筋生产占比达到70%以上,而棒线7#轧机的主要作用是平辊夹持轧件以便咬入8#机架,对料型的控制作用较小,且棒材切换成线材时,要对7#机架的减速机进行更换,增加员工切换品种过程的工作量。

   为减少7#减速机运行造成的能源浪费以及配套投入人力物力的浪费,该厂工程技术人员开动脑筋,通过优化中轧料型,增加一组导槽和一组地辊,止水钢板 将7#轧机处改成导槽,导槽后安装一组双排地辊以便轧件顺利输送至8#机架咬入。这样一改,成功的实现了在轧制棒材时“甩掉”中轧7#机架,经过试验,“甩掉”该机架之后轧制生产工艺正常,并且在棒材切换线材生产时不再需要更换7#机架减速机。

   此项改造投入包括导槽制作、增设两套地辊仅花费14900元,而改造后减少了7#机架的空载负荷能耗,按棒线平均作业率、电价及钢筋产量占比测算,每年可直接节约电费约27万元,并且在棒材与线材相互切换时减少了换7#机架减速机工作,减少了员工的劳动强度,减少了7#减速机的配套投入。